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工业电炉的应用:先进的蠕铁生产工艺
来源:开封市华能电炉有限公司 | 作者:huanengdl | 发布时间: 2017-05-09 | 2658 次浏览 | 分享到:
使用质量好的原材料,特别是质量好的焦炭和提高铁焦比是降低原铁液w(S)量的关键。选择优质材井作蠕铁生产的原材料,Ql0或Q12生铁,w(S)
    使用质量好的原材料,特别是质量好的焦炭和提高铁焦比是降低原铁液w(S)量的关键。选择优质材井作蠕铁生产的原材料,Ql0或Q12生铁,w(S)<0.02%;回炉铁为蠕墨铸铁件废品、浇冒口、披缝等,w(S)0.01%一0.02%;废钢为碳素钢(边角料),W(S)<0.04%;焦炭为云南铸造焦,w(S)<0.02%。配比为65%生铁+30%回炉铁+5%废钢。蠕化剂为埃肯稀土镁合金(固定加入0.25%)和河南大禹稀土硅铁合金,其中稀土镁合金的固定加入量为0.25%,稀土硅铁合金根据w(S)量进行调整。稀土镁合金的主要成分为w(RE)5.5%-6.5%,w(Mg)5%-6%,w(Si)45%-50%,w(Ca)2.0%。稀土硅铁合金的主要成分为w(RE)28%-30%,w(Si)45%-50%,w(Ca)2.5%。提高铁焦比就是增加层铁量和减少层焦量。
    采用的铁焦比为12.3,即800kg层铁,65kg层焦。提高铁焦比,对减少原铁液w(S)量有利,但增加了熔炼过程的操作难度,熔炼过程中必须及时增加底焦和排渣,否则易出现浮渣堵塞过桥,铁液倒灌风眼等事故。
    采用精选原材料提高铁焦比的蠕铁生产工艺,原铁液中的w(S)量可稳定地控制在0.03%以下,并大大减少了蠕化剂的加入量。从图1可见,只需加入0.50-0.6%,就可生产出符合产品要求(蠕化率70%一95%)的蠕铁铸件,使得蠕化剂的加入量比原来减少了60%。采用精选原材料、提高铁焦比的熔炼工艺生产蠕铁以来,原铁液中的w(S)量可稳定控制在0.03%以下,蠕化剂的加入量由原来的1.2%一1.5%降低到0.5%一0.6%由于原铁液W(S)量的降低,铁液浮渣减少,铁液的流动性提高,降低了铸件夹渣、冷隔、漏水等缺陷的形成倾向,使铸件废品率由原来的25%下降到10%左右。以公司每年生产lOOOt蠕铁铸件计算,仅此项技术改革,蠕铁生产原材料就可直接降低成本200多万元。

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